今年以來,金陵石化以“百日安全無事故”專項行動為契機,夯實工藝管理,通過消除無效報警、提升裝置平穩(wěn)率、強化異常情況處理等舉措,筑牢安全生產(chǎn)基石。目前,所有55套在運裝置每周報警數(shù)下降75%,工藝指標(biāo)合格率99.36%,大機組運行平穩(wěn)率99.72%。
攻關(guān)消除無效報警,提升報警準(zhǔn)確率
3月22日8:00,該公司2號加氫裂化當(dāng)班主操盯表時發(fā)現(xiàn),報警數(shù)量較上次明顯減少,細(xì)查是分餾爐煙氣監(jiān)測數(shù)據(jù)報警已消除。過去每周曾出現(xiàn)該無效報警50余次,給操作帶來較大負(fù)擔(dān)。為此,相關(guān)專家檢查、分析、會診,查明報警原因為CEMS儀表在線反沖洗造成,后經(jīng)整改后被消除。
近年來,該公司加強報警管理,消除無效報警。技術(shù)質(zhì)量部牽頭,會同機動部電儀室、大師工作室組成了報警督查攻關(guān)組,明晰責(zé)任,分工協(xié)作。技術(shù)質(zhì)量部主要負(fù)責(zé)檢查報警臺賬、報警設(shè)置、報警統(tǒng)計情況,督促整改;大師工作室配合運行部通過PID整定、工藝優(yōu)化等措施降低報警頻次;機動部電儀室對故障儀表報警、系統(tǒng)報警等進行梳理及消除。各運行部每周統(tǒng)計所轄裝置工藝報警情況并逐項制定整改措施。
該公司制定了《金陵石化工藝報警管理辦法》,明確各職能部門和運行部(工廠)在工藝報警管理工作中的職責(zé)與分工。對報警的設(shè)置、處置程序、清除方法等方面做了明確的規(guī)定;以制度的形式固化了報警統(tǒng)計、分析的工作內(nèi)容;定期組織檢查,并對不符合制度的情況進行考核。
同時,該公司專門建立了“金陵石化報警管理系統(tǒng)”,通過信息化手段將裝置報警記錄實時傳輸至系統(tǒng)。及時發(fā)現(xiàn)儀表、報警設(shè)置等方面存在的問題,確保報警數(shù)量統(tǒng)計的真實性,監(jiān)控所有DCS手動操作數(shù)量及內(nèi)容,為分析提供依據(jù)。
目前,通過深化報警管理,公司所有裝置每周的報警數(shù)由20000條降至5000條以下,下降75%,無效報警數(shù)量明顯減少。
運用智能管理,提升裝置平穩(wěn)率
3月23日8:05,技術(shù)質(zhì)量部主任師蔡新生,在手機終端收到4號常減壓裝置的生產(chǎn)工藝指標(biāo)關(guān)鍵數(shù)據(jù):3月21日超標(biāo)點數(shù)0個,平穩(wěn)率100%,生產(chǎn)平穩(wěn)正常,這是他每天都會收到的信息,若出現(xiàn)異常及時協(xié)同處置。
近年來,該公司充分發(fā)揮信息化管理優(yōu)勢,從工藝指標(biāo)平穩(wěn)率、大機組平穩(wěn)運行率、自控率(回路投用自動控制比例)入手,提升裝置智能化水平,實施專業(yè)管理聯(lián)動,夯實生產(chǎn)平衡率。
在工藝指標(biāo)管方面,他們建立工藝技術(shù)管理系統(tǒng),其中包含平穩(wěn)率管理模塊,對公司所有裝置的工藝卡片及關(guān)鍵參數(shù)的平穩(wěn)率每10分鐘進行一次數(shù)據(jù)采集,每天統(tǒng)計計算平穩(wěn)率。嚴(yán)禁超工藝卡片操作,次日8:00短信推送前一日各裝置的合格率情況,及時掌握、分析異常情況,快速處置。每月對各裝置統(tǒng)計、排名、考核,督促職工嚴(yán)格操作。目前,工藝指標(biāo)合格率99.36%,相比2018年提高零點三個百分點。
在大機組管理方面,他們按照管設(shè)備要管運行的理念,利用實時數(shù)據(jù)庫,建立大型機組平穩(wěn)率系統(tǒng),將公司所有A類大型機組約700個壓力、溫度、流量等主要運行參數(shù)納入平臺管理,設(shè)置各類參數(shù)的運行邊界條件,系統(tǒng)自動采集數(shù)據(jù)計算平穩(wěn)率,每月分類排名和考核,激勵職工精心操作和維護設(shè)備。目前,通過持續(xù)系統(tǒng)完善和跟蹤引導(dǎo),大機組平穩(wěn)率提升至99.72%。
在自控率方面,他們加強日常檢查,督促運行部形成投用回路自動控制習(xí)慣,每月各運行部提交自控率完成情況,分析總結(jié),對投不上的回路制定改進措施。
目前,該公司55套煉化裝置自控率穩(wěn)定在98.4%以上,切實保障了裝置安穩(wěn)運行。
強化演練練兵,提升異常處置能力
3月23日9:00,該公司2號渣油加氫裝置現(xiàn)場,正在巡檢的外操小孫,突然向中控室匯報:“班長,新氫機處有氫氣報警和異常聲響,C機一級出口緩沖罐入口接管補強圈有裂紋,有明顯的氫氣泄漏。”
正盯表的班長徐輝,立即按應(yīng)急處置卡要求向上匯報,并指揮組員奔赴現(xiàn)場,各司其職及時處置,設(shè)警戒區(qū)域,關(guān)停故障機組、開啟備用機組,僅十分鐘高效完成一次事故演練。
這是該公司處置異常的舉措之一,將應(yīng)急方案制成應(yīng)急處置卡片,方便操作,提高員工的異常應(yīng)急處置能力。近年來,該公司特別加強異常管理,通過完善制度、信息化跟蹤、強化練兵等手段,消除風(fēng)險保安全。
去年,公司制定發(fā)布了《生產(chǎn)異常情況安全管理實施細(xì)則》。按總部要求將生產(chǎn)異常分為安全設(shè)施報警、環(huán)保異常、工藝異常、設(shè)備異常、施工作業(yè)異常、外部影響和人員異常等七大類,明確異常管理職責(zé)及匯報程序。
從運行部領(lǐng)導(dǎo)到班長簽訂“異常應(yīng)急處置授權(quán)書”,層層授權(quán)簽訂程序,明確應(yīng)急處置程序,加強應(yīng)急演練,將異常扼制在萌芽階段。目前,共簽訂授權(quán)書385個。每個崗位配置應(yīng)急處置卡,明確班長、內(nèi)操、外操應(yīng)急操作程序,每月檢查、考核,督促職工加強演練,熟練操作,切實提高應(yīng)急水平。
他們還建立了“生產(chǎn)異常管理系統(tǒng)”,實時跟蹤、統(tǒng)計、分析異常情況,并提供改進依據(jù)。發(fā)現(xiàn)異常時,系統(tǒng)第一時間短信通知相關(guān)人員,使異常得到快速高效處理,避免擴大造成事故。目前,已完成592個實時數(shù)據(jù)監(jiān)控。
同時,他們加強崗位練兵,提高員工技能水平。通過建立移動化崗位練兵平臺,組織專家建立豐富的知識庫,方便職工隨時學(xué)習(xí)和自我評價,缺啥補啥,做實“一培訓(xùn)、一考核、一演練”。通過開展全員崗位大比武,定期檢查職工對關(guān)鍵參數(shù)、聯(lián)鎖投用、操作調(diào)整、異常處理、應(yīng)急演練等掌握情況,保證職工真學(xué)、會想、能干。
目前,該公司題庫錄入題目172773道,累計參加答題數(shù)量112,654,735題,有效提升了職工技能素質(zhì)。