安全事故事件管理是安全管理的重要內(nèi)容之一,其通過對(duì)事故進(jìn)行分析總結(jié)、查清緣由、吸取經(jīng)驗(yàn),從而避免再次發(fā)生同類事故。美國等發(fā)達(dá)國家對(duì)事故調(diào)查工作極為重視,他們通過對(duì)事故進(jìn)行技術(shù)層面的分析,并提出相應(yīng)的意見,然后有針對(duì)性地對(duì)相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行修正,從而將事故教訓(xùn)轉(zhuǎn)為保障安全的良策。本文通過分析美國危化品行業(yè)相關(guān)事故案例,總結(jié)其?;沸袠I(yè)安全管理經(jīng)驗(yàn),供讀者借鑒。
事故調(diào)查機(jī)構(gòu)與調(diào)查流程
美國設(shè)有獨(dú)立調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行事故調(diào)查,對(duì)危化品方面的事故調(diào)查是由化學(xué)品安全與危害調(diào)查委員會(huì)(以下簡稱CSB開展的。CSB設(shè)有5名核心委員,以及多名具有專業(yè)素養(yǎng)的調(diào)查人員。當(dāng)發(fā)生有重大影響的 事故時(shí),CSB將組織由1名或多名委員以及多名調(diào)查人員組成的調(diào)查組開展事故調(diào)查。調(diào)查程序如下:
現(xiàn)場事故調(diào)查:抵達(dá)事故現(xiàn)場的調(diào)查組向目擊者詢問,并將現(xiàn)場物品送至獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分析,對(duì)企業(yè)的各種文件進(jìn)行檢查。
調(diào)查報(bào)告撰寫:調(diào)查無時(shí)限要求,且在調(diào)查過程中,調(diào)查員不僅要與員工、負(fù)責(zé)人、工會(huì)、政府、調(diào)查委員會(huì)溝通,還要仔細(xì)審核相關(guān)證據(jù),才能擬出包括事故結(jié)論、根本原因和建議措施在內(nèi)的事故報(bào)告草案,而后由委員會(huì)審核并投票表決。
事故調(diào)查公開:主動(dòng)通過各種形式、渠道公開進(jìn)展,不定時(shí)地發(fā)布一些與調(diào)查有關(guān)的進(jìn)度、線索等。
事故調(diào)查結(jié)果:在事故報(bào)告中會(huì)對(duì)企業(yè)、工會(huì)、社團(tuán)組織、政府等提出針對(duì)性的建議,而且對(duì)每一條建議都會(huì)追蹤其實(shí)施采納效果,分析結(jié)果還會(huì)在學(xué)術(shù)期刊、會(huì)議上發(fā)表。
分析三起動(dòng)火作業(yè)引發(fā)的事故
2006 年6月5日 ,美國Partridge Raleigh油田儲(chǔ)罐內(nèi)的可燃蒸氣被引燃導(dǎo)致儲(chǔ)罐爆炸,事故導(dǎo)致3人死亡、1人受傷。經(jīng)過現(xiàn)場檢查,結(jié)合物證和訪談結(jié)果,CSB得出事故可能的經(jīng)過為:作業(yè)人員在4號(hào)罐的側(cè)面和頂部焊接管件,其清理了4號(hào)儲(chǔ)罐,但是并未清理2號(hào)罐和3號(hào)罐。開始焊接后,與3號(hào)罐相連的開口管噴出的可燃蒸氣被引燃,火閃回至3號(hào)罐,經(jīng)由3號(hào)罐與2號(hào)罐之間的連接管傳播,令2號(hào)罐發(fā)生爆炸。造成事故的可能原因在于:未簽發(fā)書面的動(dòng)火作業(yè)證,未為員工提供動(dòng)火培訓(xùn);在作業(yè)前和過程中,未進(jìn)行可燃?xì)怏w監(jiān)測;焊接前未倒空也未隔離含有易燃?xì)怏w的2號(hào)和3號(hào)罐;未搭設(shè)腳手架,僅將梯子搭設(shè)在兩個(gè)儲(chǔ)罐之間。
2017年2月8日,美國包裝公司在工廠停產(chǎn)檢修期間發(fā)生污冷凝水罐爆炸,事故導(dǎo)致在污冷凝水罐附近工作的3人死亡 、7人受傷 。經(jīng)過現(xiàn)場檢查,事故可能的經(jīng)過為:正常操作時(shí)的壓力將外部空氣通過污冷凝水罐上的呼吸閥壓入罐內(nèi),且由于該罐已被隔離,罐內(nèi)溫度下降,部分蒸氣冷凝,導(dǎo)致內(nèi)部可燃?xì)獾臐舛缺缺ㄉ舷薜?,形成了爆炸空間。此外,罐內(nèi)聚集了大量的松節(jié)油;點(diǎn)火源可能是由在罐上方進(jìn)行的動(dòng)火作業(yè)產(chǎn)生的,進(jìn)而引發(fā)爆炸。造成事故的可能原因在于:未對(duì)罐體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,也并未安裝檢測儀表;盡管作業(yè)人員在作業(yè)前對(duì)場所進(jìn)行了可燃?xì)怏w監(jiān)測,但是并未檢測罐內(nèi)是否存在可燃?xì)怏w,并未意識(shí)到罐內(nèi)潛在的爆炸危險(xiǎn)。
2001年7月17日,特拉華州 Motiva公司煉油廠內(nèi)的硫酸儲(chǔ)罐爆炸,造成1人死亡、8人受傷,且污染了外部環(huán)境。經(jīng)過現(xiàn)場檢查,推斷事故經(jīng)過為:作業(yè)人員在393號(hào)硫酸儲(chǔ)罐頂部修理?xiàng)蛏系母駯艜r(shí),動(dòng)火作業(yè)產(chǎn)生的火花可能由該罐頂部腐蝕產(chǎn)生的泄漏孔進(jìn)入了其內(nèi)部蒸氣空間,或者接觸了由泄漏孔逸出的可燃蒸氣,然后閃回儲(chǔ)罐,致使該罐爆炸,進(jìn)而引發(fā)周圍儲(chǔ)罐破損泄漏,約有99000加侖的硫酸流出。造成事故的可能原因在于:公司并未重視393號(hào)儲(chǔ)罐腐蝕的檢測,并未采用設(shè)備完好性管理系統(tǒng)防止和處理罐的腐蝕;未能充分解決從新鮮酸罐到廢酸罐的轉(zhuǎn)換問題;動(dòng)火作業(yè)程序不完整:允許在已知存在腐蝕現(xiàn)象且裝有可燃物料的儲(chǔ)罐附近動(dòng) 火;盡管作業(yè)前監(jiān)測了可燃?xì)怏w,但是并未進(jìn)行連續(xù)性的可燃?xì)怏w監(jiān)測并控制點(diǎn)火源。
這3起火災(zāi)爆炸事故的發(fā)生均為在內(nèi)有可燃物料的設(shè)備周邊進(jìn)行動(dòng)火作業(yè),其中,事故1沒有進(jìn)行可燃?xì)怏w監(jiān)測;事故2中盡管進(jìn)行了氣體監(jiān)測,但是并未意識(shí)到在動(dòng)火范圍內(nèi)所有可能含有易燃物料的容器內(nèi)是否存在易燃易爆環(huán)境;事故3中沒有采取連續(xù)的可燃?xì)怏w監(jiān)測。
CSB針對(duì)動(dòng)火作業(yè)引發(fā)的事故提出了七大建議措施,包括替代、風(fēng)險(xiǎn)分析、氣體環(huán)境監(jiān)測、檢查作業(yè)區(qū)域、書面許可、全方位培訓(xùn)和監(jiān)管承包商。
幾起化學(xué)品泄漏事故報(bào)告帶來的啟示
2014年1月9日,美國自由工業(yè)儲(chǔ)罐發(fā)生化學(xué)品泄漏,污染了公共水源,導(dǎo)致周圍居民出現(xiàn)腹瀉、嘔吐、皮疹等癥狀。
經(jīng)過現(xiàn)場檢查,事故可能的經(jīng)過為:粗甲基環(huán)己烷甲醇和聚乙二醇醚的混合物通過自由工業(yè)的396號(hào)罐的罐底小洞流出,通過失修的防火堤和破損的地下涵洞2個(gè)路徑進(jìn)入埃爾克河。造成事故的可能原因在于:396號(hào)罐底由于點(diǎn)蝕出現(xiàn)兩個(gè)孔洞,企業(yè)并未對(duì)該罐的腐蝕進(jìn)行識(shí)別和處理;防火堤年久失修,產(chǎn)生裂縫和孔洞,企業(yè)沒有驗(yàn)證 防火堤的完整性,也沒有對(duì)其進(jìn)行維 護(hù);企業(yè)沒有設(shè)置任何能夠通知罐體泄漏的預(yù)防、檢測系統(tǒng);極端寒冷天氣可能導(dǎo)致周圍地面出現(xiàn)凍脹效應(yīng)。
2002年12月11日,美國環(huán)保企業(yè)發(fā)生一起由于使用不正確的容器進(jìn)行廢物處理導(dǎo)致硫化氫泄漏,致使1人中毒的事故。經(jīng)過現(xiàn)場檢查,事故可能的經(jīng)過為:工作人員向沉淀池中添加硫化鈉片以沉淀汞,然后為將pH值調(diào)整到中性又加入聚氯化鋁。然而沒有完全溶解的硫化鈉片與加入池中的聚氯化鋁發(fā)生化學(xué)反應(yīng),導(dǎo)致生成硫化氫 。硫化氫氣體由沉淀池頂部釋放,致使1名途經(jīng)沉淀池的維修人員中毒。造成事故的可能原因在于:因傳感器故障,硫化氫探測器未報(bào)警;該探測器在事故發(fā)生前2個(gè)月至3個(gè)月 都沒有進(jìn)行過校準(zhǔn),企業(yè)也沒有執(zhí)行校準(zhǔn)、檢查和維護(hù)硫化氫探測器的程序或職責(zé)劃分;操作人員不定期對(duì)硫化氫探測器校準(zhǔn),且沒有記錄。
2002年8月14日上午,DPC企業(yè)在一次鐵路油罐車卸載作業(yè)中發(fā)生氯泄漏,導(dǎo)致周邊63名居民就醫(yī)。經(jīng)過現(xiàn)場檢查,事故可能的經(jīng)過為:DPC企業(yè)在鐵路罐車卸貨作業(yè)中使用的1英寸氯輸送軟管發(fā)生破損,導(dǎo)致氯泄漏,泄漏觸發(fā)警報(bào),操作人員開啟緊急停車系統(tǒng),然而幾個(gè)關(guān)鍵的閥門未能關(guān)閉,導(dǎo)致泄漏持續(xù)了近 3個(gè)小時(shí)。造成事故的可能原因在于:質(zhì)量保證管理體系不完整,無法確保氯輸送軟管在安裝和使用前滿足規(guī)格要求;制造商無法確保制造的氯輸送軟管符合客戶的規(guī)格,或者確保其自身認(rèn)證的材料規(guī)格是正確的;測試和檢查程序不包括確保緊急停車系統(tǒng)按設(shè)計(jì)運(yùn)行的程序;軟管識(shí)別系統(tǒng)不足以對(duì)外觀相似的結(jié)構(gòu)編織材料進(jìn)行連續(xù)的識(shí)別;設(shè)備完好性程序未能檢測到氯輸送軟管的腐蝕;應(yīng)急響應(yīng)體系存在嚴(yán)重缺陷。
上述幾個(gè)事故都暴露出企業(yè)在設(shè)備完好性管理中存在的問題 ,因此CSB提出,企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備完好性程序,確保關(guān)鍵工藝裝置和部件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、檢查、測試和維護(hù)的方式保持設(shè)備最初預(yù)期的完整性。
從上述報(bào)告可以看出,CSB的報(bào)告中90%以上都是在陳述事故可能的經(jīng)過、事故的原因分析,從設(shè)備、工藝、管理等多個(gè)角度闡述問題,并提出具有可操作性的建議,專業(yè)參考價(jià)值極高。
有效提升事故調(diào)查的效率和效力
從上述事故調(diào)查機(jī)構(gòu)建立、調(diào)查程序和調(diào)查報(bào)告中,可以看出美國對(duì)于?;沸袠I(yè)事故調(diào)查主要遵循以下原則:獨(dú)立性:調(diào)查機(jī)構(gòu)獨(dú)立于其他政府部門,經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)獨(dú)立支配,事故獨(dú)立調(diào)查。
客觀性:客觀描述事故原因,深挖其可能原因;客觀定位調(diào)查目標(biāo),不以追究責(zé)任為目的;客觀對(duì)待人證物證。
科學(xué)性:設(shè)有專門的分析實(shí)驗(yàn)室,以物證為基礎(chǔ),以科學(xué)分析為依據(jù)。
公正性:僅由調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查,調(diào)查時(shí)杜絕偏聽偏信,全方位聽取意見。
公開性:設(shè)有官方網(wǎng)站,及時(shí)通報(bào)進(jìn)展;現(xiàn)場調(diào)查時(shí),僅調(diào)查組的發(fā)言人有權(quán)通報(bào)事故調(diào)查情況,信息準(zhǔn)確,公眾信服;現(xiàn)場調(diào)查結(jié)束后,及時(shí)對(duì)外發(fā)布消息。
以調(diào)查促安全:由事故調(diào)查獲得的改善安全的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)來決定調(diào)查的范圍。
事故事件管理水平的提升離不開事故調(diào)查。通過了解和借鑒美國的相關(guān)事故調(diào)查經(jīng)驗(yàn),對(duì)于提升我國事故調(diào)查流程規(guī)范化、事故原因調(diào)查科學(xué)化、建議措施有效化水平,培養(yǎng)一批具有專業(yè)素養(yǎng)的調(diào)查人員隊(duì)伍,從而有效提升事故調(diào)查的效率和效力,為安全生產(chǎn)提出有效管控措施不無裨益。